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高硝氮廢水處理方法

2017-04-16 08:33:55

  隨著工業(yè)化程度的加快,地下水及地表水的污染逐步加劇. NO3-作為一種水體污染物,廣泛存在于地表水和地下水中. 目前部分地區(qū)的地下水中NO3--N濃度已經達到150mg·L-1左右[1~3],嚴重威脅到人類的健康. 隨著對工業(yè)廢水總氮排放要求的提高,廢水中NO3--N的去除逐步受到研究者的關注. 當前NO3-的去除方法一般為生物反硝化法[4]、 離子膜交換法[5]和反滲透法[6]等.

  生物反硝化一直被認為是最經濟有效的脫氮方式. 但是反硝化過程中需要有機物作為反硝化碳源[7],同時存在堿度產量和污泥產量高的缺陷[8][如計量式(1) ]. 將其運用于高濃度NO3--N廢水時,這些問題尤為突出. 針對異養(yǎng)反硝化過程中存在的問題,很多研究者探索自養(yǎng)反硝化途徑,其中以單質硫作為電子受體的硫自養(yǎng)反硝化[如計量式(2) ]因操作簡便受到研究者的青睞,并將其運用于低NO3-濃度的地下水處理[9, 10]. 與異養(yǎng)反硝化相比,處理成本與污泥產量大幅降低,還減少溫室氣體的排放. 但是硫自養(yǎng)反硝化過程也存在需要大量堿維持反硝化系統(tǒng)的pH平衡以及產生NO3-污染物的缺陷.

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  (1)

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  (2)

  為了解決異養(yǎng)反硝化和硫自養(yǎng)反硝化過程中存在的上述問題,研究者將其放置在兩個區(qū)域,實現異養(yǎng)反硝化與硫自養(yǎng)聯合反硝化的聯合(協(xié)同反硝化)[11~13]. 其優(yōu)勢在于: ①異養(yǎng)反硝化產生的堿和硫自養(yǎng)反硝化產生的酸實現酸堿互補; ②可降低異養(yǎng)反硝化過程中污泥的產量; ③可降低自養(yǎng)反硝化過程中SO42-的產量. 目前一般將其運用于低濃度NO3--N廢水的處理(NO3--N濃度小于75 mg·L-1). 而對于高濃度NO3--N廢水,協(xié)同反硝化的特性如何,會出現哪些問題,能否運用于諸如養(yǎng)殖、 化工等行業(yè)的高濃度NO3--N廢水處理的研究較少.

  為此,本文利用已經啟動成功的異養(yǎng)反硝化反應器添加單質硫培養(yǎng)硫自養(yǎng)反硝化,實現協(xié)同反硝化處理高濃度NO3--N廢水的研究,探討協(xié)同處理過程中維持pH環(huán)境穩(wěn)定和污泥減量化的控制參數以及啟動特性,以期為高濃度NO3--N地下水乃至地表水的處理提供理論參考.

  1 材料與方法

  1.1 實驗裝置

  反應裝置為柱狀由有機玻璃制成,如圖 1所示,有效體積2 L. 反應器配有攪拌及三相分離裝置,攪拌速度50 r·min-1. 進水方式為連續(xù)流,進水流量由蘭格蠕動泵控制,水力停留時間控制在2.1 h. 溫度隨季節(jié)性變化(25-35℃).

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  圖 1 反硝化反應器示意

  1.2 接種污泥

  反應器最初接種污泥取自UASB反應器的厭氧顆粒污泥,粒徑1-2 mm,污泥性狀較好,MLVSS/MLSS: 0.78,接種量300 g(濕重). 在添加單質硫前,反應器異養(yǎng)反硝化的總氮去除率為98%,總氮去除速率為1.4 kg·(m3·d)-1.

  1.3 廢水水質特征

  廢水主要組成(mg·L-1): 單質硫(粒徑2-3 mm),1300-1800 KNO3,400-690 CH3COONa,27 KH2PO4,20 MgCl2·6H2O,以及微量元素1 mL·L-1,微量元素組成(mg·L-1): 5000 EDTA,5000 MnCl2·H2O,3000 FeSO4·7H2O,50 CoCl2·6H2O,40 NiCl2·6H2O,20 H3BO3,20 (NH4)2MoO4,10 CuSO4,3 ZnSO4. 整個反應過程沒有添加碳酸氫鹽作為pH的緩沖劑.

  1.4 分析項目與方法

  指標測定方法均按照文獻[14]. NO3--N、 NO2--N采用離子色譜法測定; TOC采用Multi N/C3100 TOC儀測定; pH采用PHS-3TC pH計測定; 懸浮質SS、 揮發(fā)性懸浮質VSS采用重量法; 污泥體積采用100 mL量筒.

  1.5 實驗方法

  協(xié)同反硝化反應器的啟動: 采用連續(xù)流異養(yǎng)反硝化反應器,投加充足的單質硫顆粒,給予適宜的溫度環(huán)境,啟動反應器. 隨著硫自養(yǎng)反硝化菌的增長,逐步降低進水有機物濃度,提升進水pH值. 探討通過控制進水TOC/N方式控制異養(yǎng)反硝化與硫自養(yǎng)反硝化的比例,從而實現在無需pH緩沖劑的條件下協(xié)同反硝化反應器內pH值穩(wěn)定. 通過進出水NO3-、 NO2-、 SO42-和TOC的測定,分析反應器內自養(yǎng)與異養(yǎng)反硝化的效能.

  異養(yǎng)與協(xié)同反硝化的污泥產量: 利用兩個100 mL序批式反應器(SBR),接種等體積的污泥,SBR1接種異養(yǎng)反硝化污泥,SBR2接種上述實驗中已經馴化好的協(xié)同反硝化污泥. 所有SBR每次進出水80 mL,進水NO3--N濃度500 mg·L-1,SBR1給予充足的有機物,SBR2給予部分有機物和單質硫. 依據脫氮效能的變化將SBR1和SBR2的水力停留時間分別控制在3 d和5 d. 該過程進行2次平行實驗. 通過進出水水質變化及污泥體積的變化評價完全異養(yǎng)反硝化、 協(xié)同反硝化反應污泥產量的變化.

  2 結果與分析

  2.1 協(xié)同反硝化反應器的啟動及水質變化

  設定進水NO3--N濃度210mg·L-1左右,并向水中添加單質硫10 g,初期設定進水有機物濃度(以TOC計)180 mg·L-1左右(TOC/N比值0.86) ,而后逐步降低進水TOC/N比值,出水水質變化如圖 2所示. 經過54 d的運行,進水TOC/N比值下降到0.3左右(此時NO3--N濃度180 mg·L-1左右). 在保持出水pH值維持在7.5左右的情況下,進水pH值由最初的5.05上升到7.5左右. 此時出水NO3--N大幅降低,由初期的74.43 mg·L-1逐步下降并穩(wěn)定在20 mg·L-1左右[圖 2(a)]. 同時出水SO42--S的濃度開始逐步升高,最高達到104.13 mg·L-1. 而出水有機物基本被消耗殆盡,未檢測出有機物的存在[圖 2(b)]. 說明有機物作為電子供體的競爭性要明顯強于單質硫,伴隨著有機物的耗盡,硫自養(yǎng)反硝化菌逐步增長. 但是在反應器運行的0-55 d內一直出現NO2--N積累,最高上升到73.96 mg·L-1. 付昆明等[15]研究表明,在異養(yǎng)反硝化過程中高濃度的NO3-易抑制亞硝酸鹽還原酶的活性,導致硝酸鹽還原速率大于亞硝酸鹽還原速率. Sahinkaya等[16]研究表明隨著NO3--N濃度的提高,NO2--N也會積累,并且在較長時間內難以降低. 因此本實驗中出現的NO2--N可能是進水NO3--N過高所致.

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  圖 2 協(xié)同反硝化反應器進出水水質變化

  雖然此時進出水pH值基本恒定,但是考慮到后期在無有機物的情況下,剩余NO3--N完全自養(yǎng)反硝化會使得出水pH值繼續(xù)下降. 于是在反應器運行的55 d提高進水有機物濃度,將進水C/N比值上升到0.65-0.75左右. 隨著硫自養(yǎng)反硝化反應的逐步增強,進水的pH值上升至7.8左右. 當反應器運行至65 d時,進水pH值穩(wěn)定在7.5左右,出水NO3--N和NO2--N分別下降到5.7 mg·L-1和15 mg·L-1左右,SO42--S上升到136.15 mg·L-1,此時出水pH值仍穩(wěn)定在7.7左右. 說明此時完全實現了異養(yǎng)與自養(yǎng)聯合反硝化,并實現兩個反應的酸堿互補,使進出水的pH值穩(wěn)定.

  為了進一步驗證控制進水TOC/N比能否在氮濃度提升過程中實現酸堿互補,在反應器運行的66 d,提高進水NO3--N濃度200-250 mg·L-1,進水TOC/N穩(wěn)定在0.65-0.75之間,此時出水NO3--N有所波動,但很快穩(wěn)定在10 mg·L-1以內. 而NO2--N的積累速度在NO3--N提高初期也出現快速上升,最高達到79.8 mg·L-1,隨后逐步下降. 出水SO42--S濃度最高達到255.08 mg·L-1. 在此期間(66-124 d)進出水pH值基本處于平衡狀態(tài). 說明只要將進水的TOC/N控制在一定的范圍內,可實現異養(yǎng)反硝化與自養(yǎng)反硝化在反應器內酸堿互補,減少單一反硝化過程中酸堿的投加量.

  2.2 協(xié)同反硝化過程中各自效能變化及與進出水pH差值的關系

  由于所采用的是穩(wěn)定運行的異養(yǎng)反硝化反應器,因反硝化過程產生大量堿度,為了保證反應器內pH值滿足微生物生長的要求,所以進水pH值維持在5左右[圖 2(a)]. 隨著硫自養(yǎng)反硝化菌的快速生長,需要不斷提高進水pH值來滿足反應器內微生物的生長需求. 當反應器運行至65 d,在沒有添加碳酸氫鹽維持反應pH平衡的條件下,進出水pH值差異由最高2.88逐步縮小到±0.1以內,并且在隨后NO3--N濃度的提高過程中基本保持在±0.15的范圍內波動[圖 3(a)],說明異養(yǎng)反硝化產生的堿度可完全被硫自養(yǎng)反硝化利用,避免了單獨反應時酸堿的添加.

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  圖 3 異養(yǎng)反硝化、 自養(yǎng)反硝化速率變化及與進出水ΔpH的關系

  依據計量方程(1) 和(2) 所示,自養(yǎng)反硝化1 mg NO3--N需要消耗4.57 mg堿度(以CaCO3計),而異養(yǎng)反硝化1 mg NO3--N會產生3.57 mg,因此為了維持協(xié)同反硝化體系的pH平衡,理論上自養(yǎng)反硝化的脫氮速率要占到44%左右. Lee等[17]在研究協(xié)同反硝化過程中發(fā)現若用甲醇或葡萄糖作為異養(yǎng)反硝化碳源時,分別需要60%和70%的貢獻比例才能實現體系內的酸堿平衡. 而本實驗采用乙酸作為反硝化的電子供體,由線性擬合方程可知需要反硝化的貢獻率要在48.6%(C/N比控制在0.6-0.8之間)可實現酸堿平衡,略高于理論量.

  在反應器啟動初期,異養(yǎng)反硝化的氮去除速率約1.4 kg·(m3·d)-1左右. 在有機物不充足的情況下,硫自養(yǎng)反硝化反應逐步增強,反應器的整體脫氮效能不斷升高,經過116 d的運行反應器脫氮效能最高達到2.67 kg·(m3·d)-1左右. 此時硫自養(yǎng)反硝化與協(xié)同反硝化的比值基本穩(wěn)定在0.5-0.6左右. 由圖 3(a)可知,反應器運行過程中進出水差值的變化趨勢與自養(yǎng)、 異養(yǎng)的比值具有負相關. 因此將進出水的pH差值與協(xié)同反硝化比值進行作圖后發(fā)現其具有明顯的線性關系y=-6.56x-3.37[R2=0.78,圖 3(b)]. 其相關度略微有點差,可能是異養(yǎng)反硝化過程中有少量無機碳溶解于液體中影響pH平衡所致.

  2.3 異養(yǎng)反硝化與協(xié)同反硝化過程中污泥量的變化

  將異養(yǎng)反硝化和協(xié)同反硝化反應器的污泥進行定期測定,將平行實驗的兩次數據平均后作圖,變化量如圖 4所示. 進水NO3--N濃度均控制在500 mg·L-1,由于水力停留時間充足每個周期的NO3--N基本轉化,NO2--N的累積量不明顯,基本在10 mg·L-1,出水總氮控制在20 mg·L-1以內. 異養(yǎng)反硝化經過5個周期的運行污泥增長量達到40 mL,而協(xié)同自養(yǎng)反硝化因自養(yǎng)菌的存在,污泥增長量為24 mL,僅為完全異養(yǎng)反硝化的60%,說明協(xié)同反硝化不僅能夠實現酸堿互補而且還能夠大幅度地降低污泥產量.

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  圖 4 異養(yǎng)反硝化與協(xié)同反硝化污泥產量變化關系

  2.4 協(xié)同反硝化在高濃度NO3--N廢水中處理前景

  利用異養(yǎng)與硫自養(yǎng)反硝化協(xié)同處理NO3--N廢水時,因彌補了各自反應過程中存在的缺陷,而受到研究者關注. 目前研究者將其運用于低濃度的地下水處理. 考慮到地下水中SO42-濃度不能超過250 mg·L-1(SO42--S 83.3mg·L-1)[18],依據計量式(2) 可知,在不考慮SO42--S背景值條件下,利用硫自養(yǎng)反硝化去除的NO3--N最多約33 mg·L-1[19]. 在實現酸堿互補的條件下,采用協(xié)同反硝化最大處理量也就是80mg·L-1左右. 因此在保證酸堿互補及污泥減量化的同時,利用協(xié)同反硝化處理高NO3--N廢水(光伏酸性蝕刻廢液或者養(yǎng)殖廢水)必定會產生大量的SO42-,因此需額外投加鈣離子進行SO42-的處理[20].

  NO2--N是異養(yǎng)反硝化和硫自養(yǎng)反硝化的中間產物[21],是一種具有毒性的污染物,因此在廢水處理過程中必須完全去除. 眾多研究者利用協(xié)同反硝化處理低濃度NO3--N的地下水(濃度約75 mg·L-1)時未發(fā)現NO2--N的積累[22, 23]. 但是在本研究中利用協(xié)同反硝化處理高濃度NO3--N(濃度240 mg·L-1)時,出水中一直出現NO2--N的積累. 因此在利用協(xié)同反硝化處理高濃度NO3--N廢水時還需要延長水力停留時間或者后續(xù)的深度處理.

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  4 結論

  (1) 在異養(yǎng)反硝化反應器中添加單質硫,經過124 d的運行可實現異養(yǎng)反硝化與硫自養(yǎng)反硝化反應的協(xié)同,出水總氮去除率為85%以上,脫氮效能穩(wěn)定在2.5 kg·(m3·d)-1.

  (2) 在異養(yǎng)與硫自養(yǎng)協(xié)同反硝化反應器中,將進水C/N控制在0.7,可使異養(yǎng)反硝化產生的堿度滿足硫自養(yǎng)反硝化使用,實現進出水pH值差值穩(wěn)定在0.15以內.

  (3) 與完全自養(yǎng)反硝化相比,協(xié)同反硝化的污泥產量僅為完全異養(yǎng)反硝化的60%,實現反硝化過程的污泥減量化.

  (4) 協(xié)同反硝化處理高濃度NO3-廢水,會存在NO2--N中間產物的積累和SO42-產量高的問題,需要進行深度處理.

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